金秋時節(jié),碩果飄香。鋁鎂合金分公司再傳捷報,高品質(zhì)鋁液攻關(guān)小組攻堅克難、持續(xù)突破,成功拿下關(guān)鍵技術(shù)節(jié)點,高品質(zhì)原鋁電解槽數(shù)量從3臺翻倍至6臺,日產(chǎn)高品質(zhì)原鋁數(shù)量翻了一番。 為突破高品質(zhì)鋁液生產(chǎn)瓶頸,鋁鎂合金分公司將“試驗攻堅”作為核心抓手,從原料、操作、管理三個維度同步發(fā)力成立技術(shù)攻關(guān)小組,針對試驗中發(fā)現(xiàn)的電解槽電壓波動、兩水平變化、電解質(zhì)溫度升高等問題組織技術(shù)人員開展專題研討,累計調(diào)整工藝參數(shù)8項、優(yōu)化技術(shù)條件3條,構(gòu)建起高品質(zhì)原鋁“試驗-反饋-優(yōu)化-再試驗”的閉環(huán)機制。 在原料優(yōu)化環(huán)節(jié)技術(shù)團隊率先聚焦“原材料過程使用”這一關(guān)鍵課題,確保每一項改進都有數(shù)據(jù)支撐、每一個問題都能精準(zhǔn)解決。攻關(guān)小組全程跟蹤試驗進度,在試驗期間團隊采用“分區(qū)置換、逐步推進”的方式,先選取2臺電解槽進行小范圍試用,記錄熔化速度、均勻度等數(shù)據(jù),再根據(jù)試驗結(jié)果調(diào)整配比。經(jīng)過一個月的持續(xù)優(yōu)化最終確定適配的配方,有效減少了電解質(zhì)揮發(fā)損耗,進一步穩(wěn)定了鋁液溫度。 操作環(huán)節(jié)為避免作業(yè)過程中外部雜質(zhì)混入,攻關(guān)小組創(chuàng)新性提出“專用工具作業(yè)”試驗方案,技術(shù)人員根據(jù)電解槽作業(yè)流程定制換極作業(yè)、炭渣打撈等專用工具,并明確每類工具的使用范圍與冷卻標(biāo)準(zhǔn)。試驗階段車間組織操作人員開展專項培訓(xùn),通過“理論+實操”考核確保人人掌握規(guī)范。從工具的領(lǐng)取登記到使用后的效果檢驗形成全流程管理閉環(huán),徹底解決了傳統(tǒng)工具交叉使用導(dǎo)致的雜質(zhì)上升問題。 鋁鎂合金分公司通過對原料配比、工作技術(shù)電壓、工藝參數(shù)、人員管理等海量生產(chǎn)數(shù)據(jù)的深度挖掘與交叉分析,最終成功摸索出一套完善的運行參數(shù)體系。此舉不僅為公司新型合金材料的基礎(chǔ)研發(fā)提供了堅實的數(shù)據(jù)支撐,更從生產(chǎn)源頭構(gòu)建了高品質(zhì)鋁液的核心保障能力,彰顯了企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新與自主可控實力。 |
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